摘要:本文采用LMS Test.Lab 测试系统针对某出现疲劳破坏的消声器部件,通过振动测试的方法分析了该部件产生疲劳破坏的主要原因。通过对三种不同方案的振动测试并结合CAE 分析的方法比较了三种设计方案的优劣,为产品设计的改进提供了数据支持。 1 引言 某摩托车消声器在当前市场及使用工况下强度达到要求。因为新市场的使用工况有所变化,在道路耐久试验过程中在安装部位出现断裂问题(见图1)。比对两种工况主要差别在于新市场道路情况较恶劣,碎石块类路面较多,而且在新市场主要使用在发动机高转速工况下。 为解决该问题决定对消声器悬挂位置及消声器尾部振动加速度进行测量,两个测点位置见下图:
专业研发、生产、销售:测漏机,检漏机,试漏机,测漏仪,塑料瓶装袋机,垫片冲裁入盖机,客服热线:13929416960. 本文中所有测试均在 LMS Test.Lab 系统下完成。Test.Lab 系统是LMS 公司测试及数据后处理的统一平台,该系统功能完善可以满足振动测试的所有需要,且操作条理清晰,按照专家系统的步骤顺序进行即可完成振动数据的测量。该系统有一个亮点即功能非常强大的在线处理能力,当数据采集完成,则需要的结果已经保存于项目中,且采集完成后数据的处理功能也很方便、丰富。在整个测试过程中测试系统采集稳定为试验的顺利完成提供了可靠保障。2 测试的主要内容及目的 本次测试的主要内容是测试消声器前后测点(见上图)在不同工况下的振动加速度值。 其目的主要是做出以下判断 1)消声器行使过程中的振动原因主要方面是路面激励还是发动机激励。 2)结合模态分析判断行使过程中消声器是否发生共振现象。 3)比较原方案、内外加强方案三种方案在行使过程中振动加速度值的相对大小,从而初步判断三种方案在此工况下的优略。 具体测试工况如下表:
3.1 测试加速度RMS 值分析 测试中采用三向加速度传感器测量每个测点 X、Y、Z 三个方向的振动加速度信号,将三个方向的信号分别计算RMS 值后合成得到合成RMS 值列入表1:
表 1:三种消声器加速度合成RMS 值列表 案所分别对应的振动加速度的大小。
3.2 测试加速度频谱分析 对测试加速度时域信号做 FFT,得到其所对应的频谱。通过频谱图可以看出振动的主要频率成分特征,从而判断发动机激励及路面激励分别对消声器振动的贡献量。这里仅列举发动机转速4000rpm 和8000rpm 下前测点(后测点结果类似)Z 方向的振动加速度频谱。
专业研发、生产、销售:植草板,植草格,排水板,蓄排水板,卷材排水板,植草板厂家,客服热线:0755-23937035. ![]() 频谱图中可以很明显地看出恶劣路面和铺装路面的区别,主要表现在路面激励引起的低频振动上。恶劣路面频谱图中低频成分比较明显,而铺装路面低频成分几乎不存在。路面激励引起的低频成分相对于发动机激励等引起的高频成分从能量上来说相对较小,尤其当发动机转速较高时表现更明显。发动机转速所对应频率及倍频成分很明显,说明发动机激励是消声器振动进而可能产生疲劳问题的重要原因。当发动机转速达到9000rpm 左右后,发动机转速对应频率及倍频成分引起的振动还是比较明显,但是1000Hz 以上的高频振动成分明显增大,占振动能量的主要部分。 3.3 消声器结构有限元分析 根据消声器结构及实际约束状态计算消声器约束模态和在加速度载荷作用下的应力分布状况。计算结果表明在约束状态下三种消声器方案200Hz 以下都具有3~4 个共振频率存在,所以要想完全避开消声器在使用过程中的共振是非常困难的。强度分析结果显示外部加强的方案2 优于内部加强的方案1 且都明显优于原方案。 4.结论 通过对测试信号的分析可以确定引起消声器产生振动的主要原因是发动机引起的激励,路面激励引起的振动相对较小。三种方案的约束模态在200~300Hz 频率内都存在,当发动机转频或倍频达到该频率时会引起共振,从频谱及RMS 分析结果来看幅值不会放大很多。三种方案都无法完全避开该频率段。当发动机转速达到9000rpm 后,测试结果显示高频(1000Hz以上)振动成分明显增大,对消声器的疲劳很不利。内部加强和外部加强后,消声器振动水平有所下降,从测试结果来看,外部加强的效果最好,振动加速度RMS 值最小。惯性力CAE分析结果显示,加强后应力水平及应力分布状况均有比较明显的改善,其中外部加强效果最明显。综合考虑外部加强方案是三个方案中效果最好的。 由于测试条件限制,发动机转速的稳定性、行使路线的一致性都存在一定误差,所以本次测量的结果存在一定误差。CAE 计算中均采用相同的加速度值载荷边界,基本反映三种方案的振动应力分布状况。考虑到测试RMS 值外部加强方案最小,所以实际中外部加强方案与其他方案的差别还要明显。 |